在對提升半自磨石英砂球磨機輸出功率進行的研究中,擴了擴大其生產(chǎn)率,并增加其處理更硬原生礦石的特性,對其進行的研究范圍更加的廣泛,比如破碎功指數(shù)試驗、棒磨和球磨機功能指數(shù)試驗、腐蝕試驗、JK SimMet跌落試驗和一些巖石力學參數(shù)。與此同時,相關操作者對石英砂球磨機還進行了半工業(yè)性試驗,在此基礎上,對電改造擴容的必要性和改造策略進行詳細的說明。如圖13-12所示為通過標準SPI功指數(shù)試驗所做出的原生礦石和次生礦石硬度的變化。
另外,為了深入了解襯板對功率輸入的影響,需要計算出新襯板、半磨損襯板和完全磨損襯板條件下的功率輸入。因此需確定擴容改造操作下的新裝機功率為14914KW。此外,對在更高的裝球率條件下的整體結構負荷也進行了評估,較原始的技術要求為15%的裝球率,35%的總充填率,新襯板厚度在150mm。FLSmidth的分析證實了石英砂球磨機結構能夠適應更高的裝球負荷。作為改造的一部分,需安裝新的主軸軸瓦,并升級潤滑系統(tǒng)。新的軸瓦受力超過12300kN,現(xiàn)有的軸瓦額定受力為10700kN。潤滑系統(tǒng)的改變包括新的溫度操控,以滿足在更高壓力下的控制需要。由于需要有更高的鋼球充填率,筒體提升棒需要進行重新設計。另一方面由于新的給礦條件和更硬礦石的原因,半自磨型石英砂球磨機的鋼球規(guī)格增大到140mm。
型號為10.97m×5.18m半自磨石英砂球磨機電機擴容改造后,需要對風險、性能指標進行相應的全面性評估,選礦廠生產(chǎn)運行條件見下表。
在2006年完成了半自磨石英砂球磨機的電機擴容,并很快就達到了設計要求。仔細安排了轉換過程,并做了相應改進,以使每個磨礦系列的停車時間縮短。
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